恩洪煤业|自主创新+协同制造破解井下难题 实现安全效益“双提升”
2025-04-23 15:21
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恩洪煤业应用省内先进领先的"水气协同抽采"技术,通过"自主创新+协同制造"双轮驱动,加快解决由于煤矿井下复杂的地质条件导致的煤矿瓦斯抽放效率低、下向钻孔排水难等问题,为煤矿井下安全生产创造了良好的作业环境。据数据显示,新技术应用后下向钻孔单孔排水效率提高到100%,瓦斯抽采管路积水率同比下降90%,瓦斯抽采效率提高3倍。
在恩洪煤业+1800m水平联络巷工作面,最新投用的瓦斯抽采水气集采器正高效运转,这台国内先进的装置,改变了传统抽采系统必积水的作业模式。“过去抽采管路长期受积水制约,现在通过水气集采器的运用,再也听不到抽采管路大口‘喘气’的声音。”公司通风防突管理部负责人介绍,该装置创造性地将抽瓦斯、抽水、吹水、排渣、孔底负压检测等多功能模块集成,实现气水渣分离效率100%的技术突破。
自主创新攻克下向孔排水难题
针对煤矿瓦斯抽采下向钻孔排水“老大难”问题,恩洪煤业技术团队历时3个月攻关,自主研发孔口管路可拆卸下向抽采钻孔自动排水系统,借助可拆卸三通管路,巧妙实现压风管路、抽采管路与下向钻孔的无缝连通。需要排水时,高程差在15米范围的下向钻孔可自动排水,高程差大于15米的下向钻孔,采用压风管路迅速送入有压气体至钻孔内,钻孔积水在强大气压驱动下,顺着排水管快速排入水气集采器。如果排水管路有煤渣堵塞,同样可采用压风清堵,为瓦斯抽采工作清除了一大障碍。
技术革新催生安全效益双丰收
在新技术体系支撑下,恩洪煤业交出了一份亮眼的安全效益“双达标”成绩单,瓦斯抽采负压稳定保持在20-30KPa理想区间,瓦斯抽采流量稳定。经济效益方面,减少日常人工排水频次及人工投入,综合吨煤安全成本下降0.012元。在实际操作环节,公司高度重视员工培训教育,定期组织专业技能培训与安全知识讲座,全力提升操作人员专业素养与安全意识,为技术稳定应用保驾护航。
展望未来,恩洪煤业公司将坚定不移地加大技术研发投入,深耕应用实践,持续破解公司井下各项技术难题,为推动公司迈向安全、高效、智能转型发展之路奠定坚实基础,为集团所属各煤矿转型升级提供可复制、可推广的技术样板贡献恩煤力量。